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某电厂汽轮机大轴抱死事件学习

1.事件经过
  2017年11月25日14:30某电厂#4机组由于凝汽器钛管泄漏,凝结水精处理混床树脂失效,导致凝结水及锅炉给水水质恶化,决定降负荷查漏。运行人员将辅汽联箱汽源由本机四抽切为临机汽源。
  19:42#4机组负荷350MW时,凝结水水质严重超标,手动停机。#4机组惰走过程中顶轴油泵自启动及盘车电磁阀自开启联锁正确,各轴瓦瓦温及振动情况正常。
  21:02转速惰走至0r/min。液压盘车投入不成功,就地手动盘车也不能盘动。
  检查各轴瓦顶轴油压及润滑油压数值,并与调试阶段数据比较,确认顶轴油、润滑油系统工作正常。
  经分析会议研究认为:
  1)由于轴封供汽温度偏低,造成轴封套收缩,汽封与大轴抱死;
  2)凝汽器检漏即将完成,检漏完成后立即破坏真空,对4号汽轮机采取闷缸处理;
  3)制定闷缸措施,并落实到位。
  2.事件原因分析
  1.汽机转速惰走至零转速后,检查各轴瓦润滑油及顶轴油压均正常,排除由于油系统故障引起大机轴抱死的可能。
  2.经初步分析,大轴抱死的直接原因为轴封供汽温度低。打闸前,正常运行时轴封温度为300℃左右,惰走过程中,由于轴封供汽温度下降,轴封蒸汽温度最低降至140℃,冷汽进入轴封套,造成轴封套冷却收缩,轴封抱死。
  3.机组手动停机前,辅汽联箱汽源由本机四抽切为临机汽源,由于在正常运行时,辅汽联络母管中的蒸汽基本处于不流动状态,蒸汽温度在饱和温度左右;打闸前,联络母管暖管不够充分,导致联络母管中的冷汽进入辅汽联箱,引起轴封供汽温度急剧下降。
  4.停机过程中正在进行凝汽器钛管泄漏检查,轴封供汽温度下降至正常运行值下限后没有及时破坏真空,停运轴封。
  3.防范措施
  1.本机与临机辅汽联络母管的疏水系统设计不够完善,联络母管未设温度监视,造成相邻机组间辅汽不能形成真正的热备用,建议在机组辅汽联箱临机供汽电动门前增设一路疏水至凝汽器,正常运行时常开,保证备用供汽温度,并增设温度监视测点。
  2.正常运行中当发生机组紧急停机时,若临机辅汽未达到热备用需要,本机轴封可暂时由本机冷再供应。
  3.停机工况下如无有效手段提升轴封供汽温度,应果断破坏真空,停运轴封。
  4.启停机时,注意高旁减温水阀开度,避免大量喷水致使冷再蒸汽温度急剧下降。
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